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工作总结

工作总结

发布时间:2026-04-29

2026年养护所实习工作总结。

到养护所报到那天,工具间里那股机油混着铁锈的味道,我到现在一闭眼还能闻见。四个多月,这味道从鼻子里慢慢渗进了手上的老茧里。

先说点实的。所里管的排水管网87公里,6座泵站。我带着三个实习生加两个老技工,每天早班会先翻前一天的养护日志。我定了个规矩:谁发现异常,日志里必须写清楚“时间、位置、现象、临时处置、建议方案”五样。少一样,重写。有个实习生刚开始觉得我事儿多,七月中旬那档子事之后他不吭声了。西区2号泵站夜班巡检员在日志里写了句“运行时偶有异响,打捞无杂物”。按老写法这就过去了。我让他补——异响频率多少?什么动静?哪儿的温度不一样?他趴那儿听了两轮,补上来:“约每40秒一次,声音像金属刮擦,东侧轴承温度比西侧高8℃。”我没让他停机,但让他每半小时测一次温。到第三次测温时温差到了11℃。下午拆检,轴承保持架已经裂了。再跑一天,就是烧轴承、停泵、片区冒水。从那以后,没人再嫌我规矩多。

设备维护那块,我把6座泵站的核心设备全捋了一遍,做了“一机一档”的现场维护卡。卡上写的不是什么大道理——格栅除污机链条怎么测张紧度、潜污泵绝缘电阻临界值是多少、闸门丝杆多久加一次油脂。以前这些全在老师傅脑子里,人走了就断档。我把参数贴设备旁边,实习生拿着卡做,我随机抽检。卡上有一次写错了参数——绝缘电阻临界值写成了0.5兆欧,实际应该是1兆欧。一个新员工做检测时发现不对,跑来问我。我当场改卡,并在第二天的例会上让那个员工讲了五分钟怎么发现的。三个月下来,非计划停机从上半年(那会儿还没这套东西)的9次降到下半年的2次。那2次里一次是雷击烧了控制板,一次是外单位施工挖断电缆——跟维护质量没关系。

九月份接了个非开挖修复项目,西区截污干管内衬施工。有一段DN800的管道灌浆不饱满,CCTV检测显示内衬壁后有个1.2米长的空洞段。施工队队长跟我说是注浆压力不够,我带着两个实习生爬到检查井里,把注浆记录表和实际注浆孔位对着图纸一个一个标。三个人蹲在井底,拿记号笔在管壁上做标记。标完发现三个问题:注浆孔间距规范要求不超2.5米,他们干到了3.2米;注浆顺序没从低到高;浆液配比里膨胀剂少加了0.5%。我把另外两个实习生也叫过来,现场让他们自己翻规范、自己算改正后的参数。那天下午井里又湿又闷,四个人轮流下去补孔。最后打了12个补浆孔,重新注浆,复测合格。收工时一个实习生抹着脸上的泥说:“经理,我以前觉得规范是考试用的,现在知道了,少看一页,管道就多一个洞。”我说你把这句话写你实习报告里。

十月中旬有个抢修给我印象最深。周五下午五点半,电话响了——城南路DN600污水主管被施工单位钻破了。我到现场一看,破口长度约220毫米,形状不规则,像被撕开的铁皮。漏水量估着每小时30方以上,路面已经开始积水。常规做法是换管,但那一段上面压着刚浇好的路面结构层——刚浇的,还没完全凝固。换管要协调交通、开挖、换管、回填、重新铺路,没三五天下不来。路面施工单位项目经理急得满头汗,说兄弟你想想办法,这一拆甲方扣我几十万。我在那站了十分钟,看水流、看破口形状,最后决定试哈夫节。但标准哈夫节是给规则圆管用的,这个破口边上有两道纵向裂纹,密封垫压不住。我去找了一块废旧橡胶输送带,用美工刀现场裁——先拿纸板描破口轮廓,再照着样子割橡胶。割了三次才勉强贴合。然后在破口两端各加一个辅助抱箍,增加压力。从判断到完工,三个半小时。通水试压,阀门慢慢打开,我蹲在井边看五分钟后地上没渗出水印。那个项目经理递了根烟过来,我没接烟,在路牙子上坐了五分钟才站起来。

日常还有些琐事。我把所里过去三年的养护记录、维修工单、事故报告全翻了一遍,列了个“重复故障清单”。清单第三项是“格栅堵塞导致过水量下降”,我查了位置数据,发现75%的堵塞发生在前端三个老小区接入井之后。办了手续、跑了两趟街道办、跟物业磨了三回嘴皮子,把那三个小区的出户管检查清理了一遍。清理之前,那三个井一个月堵四五次;清理之后,两个月堵了一次。没花所里一分钱,就是腿跑细了一圈。

例会我也改了。以前就是轮流念汇报,现在改成“故障假想演练”——我报一个现象,班组五分钟内口述判断思路和处置步骤。说不清楚的人,散会之后直接去设备上实操一遍。有次演练我出的题是“泵运行时电流正常、流量下降一半”,一个新员工卡住了,会后我陪他在泵房待了四十分钟,从进口阀门查到叶轮磨损。后来一次真抢修,这个员工在电话里对着施工队连问三个问题——阀门开了没有?液位差多少?电流波动吗?——直接锁定了是进水闸门卡了半开。老胡知道后没多说话,只说了句“这套东西留得住就行”。

四个月干下来,我最大的感受是:管道的坡度、螺栓的扭矩、绝缘值的读数——这些玩意不骗人。你对它糊弄,它就给你颜色看。和施工队扯皮的那些事儿、跟街道办催协调的那些电话、被老百姓指着鼻子问“怎么又堵了”的那些难堪——这些才是常态。但常态里头有一条:只要你把数据做扎实了,该换的换、该清的清、该记的记,大多数麻烦都能变成“下一次怎么避免”。

前几天有个实习生问我,经理你最怕什么。我说最怕半夜电话响。他又问那怎么办。我说我把每台设备的历史故障码和处置记录做成了一张表,贴在值班室墙上,谁值班谁看一眼。去年那台老潜泵报过三次过载,每次原因都不一样——一次是垃圾缠绕,一次是电压不稳,一次是轴承磨损。我把这三条写在一起,旁边加了一行手写的字:“先看电流曲线,再拆检。”没什么高深的理论,就是干出来的教训。 wWw.dm566.Com

接下来想把手头的振动测振仪用起来,先把6台泵的基线数据跑一遍,然后按月跟踪。这个事情不急,但不能拖。眼下还是先把每颗螺栓拧到位——我今年拧了不下两千颗,有两颗是我发现自己之前记错了扭矩值,第二天回去重新拧的。没人催我,我自己回去的。

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