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工作总结

工作总结

发布时间:2026-04-28

2026年EHS专员工作总结。

说实话,干EHS这行四年,最怕的就是屁股还没坐热,对讲机里就喊“某某工段有情况”。今年我同时挂着项目技术经理的衔,带七个人的技术小组,说白了,就是既要蹲在现场闻味道、听异响,又得盯着团队里那几个小年轻能不能自己把隐患揪出来。下面把这一年的实战捋一捋,不整虚的,数据、案例、摔过的跟头,一样不少。

一、几个硬数字,先交个底

全年负责三个在建项目和两个运营厂区,KPI跑下来是这样:
- 可记录事故率:0。但别急着鼓掌,下面会讲几个差点破功的未遂事件。
- 隐患整改闭环率:97.2%。全年排查452项,431项已销号,剩下21项长期管控——后面会专门交代这21项是什么鬼。
- 应急演练:8次现场实战,覆盖全部承包商,但演练中暴露的问题比演练次数更值得说。
- 安全培训考核平均分:88.6分,比去年高了4.2分。怎么提的?后面讲土办法。
- 环保合规检查:区、市两级6次,零罚款。

数字好看,但你懂的,每个数字背后都有一堆破烂事。

二、一个让我蹲在车间门口抽了半包烟的场景

今年6月,厂区一台用了五年的酸洗槽循环泵出事了。夜班巡检记录上只写了一行字:“泵有异响,振动稍大”。第二天早上我路过,本能地觉得不对——那个声音不是单纯的轴承磨损,而是一种带着磕碰的“哒哒”声。我让当班兄弟停泵,自己趴下去用手背试地脚螺栓,靠里边那颗居然能轻微晃动。再凑近法兰口,一股极淡的酸雾飘进鼻子。

这简直让人头皮发麻。我当即拉警戒线,叫停该工段进料,带着两个年轻技术员拆检。拆开一看:叶轮背帽已经松脱,叶轮轴向窜了将近3毫米;更要命的是,出口法兰的PTFE垫片被冲刷得只剩下三分之一厚度,介质里有微量氢氟酸,PTFE根本扛不住——当初采购图便宜,把垫片等级从ASTM F104降成了普通工业级。

处理过程不啰嗦,但有三件事我逼着团队必须当场做:
1. 换用改性PTFE包覆硅橡胶垫圈,并且把库存里同批次垫片全部封存待检。
2. 翻出三年前的设计图和大修验收记录——结果验收栏里根本没有“垫片材质复验”这一项。我当场修订了《设备维护验收表》,强制增加“介质-垫片兼容性确认”签字栏,谁签字谁负责。
3. 让那个夜班巡检的兄弟当着全组的面,把《转动设备巡检规范》第4.3条“嗅、听、看、摸”四步法背了一遍。不是罚他,是让所有人记住:闻不到那股酸味,你就等于没巡检。

那天处理好故障已经晚上九点多,我蹲在车间门口抽烟,心里又庆幸又窝火。庆幸的是再晚半天,垫片冲穿,酸雾大面积泄漏,至少三个人得进医院;窝火的是,这种低级错误居然能从设备验收一路流到日常巡检。说白了,标准写在纸上不顶用,得有人当恶人,一条一条卡死在现场。

三、那21项“长期管控项”是什么?我如实交代

有人会说97.2%的闭环率还留了尾巴,是不是挂账?我不避讳,这21项里有两类:
- 一类是工艺或设备本身缺陷,彻底改造需要全厂停产一周以上,比如有一处地下污水管网跟雨水井标高只差8公分,雨天稍大就串流。我们目前的措施是:雨天加密巡查(每两小时一次)+ 沙袋物理封堵 + 抽水车待命。这不是长久之计,我已经把改造方案报给了明年大修预算。
- 另一类是人的行为习惯,比如有个别老工人总习惯在停机后立刻伸手去清理刀辊,明明有锁定程序不用。我抓了三次,罚了两次,后来专门把那个工位的急停开关改成了带钥匙锁定的型号,不拔钥匙刀辊动不了。这算工程控制,但本质上还是没根治他的思维方式。

不藏着掖着,这21项就是我的心头刺。每个月安全例会上,我都把它们重新过一遍,看有没有变成紧急风险的。没办法,干这行就得认:有些事你今年搞不定,但你得让它一直挂在脑袋里。

四、培训分数怎么从84.4爬到88.6的?土办法五条

去年平均分84.4,新工人尤其拉胯——考完三天就忘。我今年改了五条土规矩:
1. 不考填空题,全考看图找错。我把现场违章的真实监控截图(打码)做成试卷,每人发一张,你找不出五个以上的错就别想上岗。
2. 每场培训必须带一个“未遂事件”回放。比如八月发生的事后面会讲,我先说出来:培训时放那段叉车差点撞人的视频,让每个人写如果自己在场会怎么避免。
3. 实操考试代替笔试。灭火器怎么拔销、空呼怎么戴、测可燃气体探头放哪个位置——全在现场做,我做评委,做错直接重来。
4. 新工人必须跟一个老员工“结对子”一周,老员工签字确认他独立操作没问题,如果新工人出问题俩人都扣绩效。
5. 每月随机抽三人考操作,考不过的停岗半天,我亲自陪练。

听起来笨,但效果摆在桌上:今年新工人的独立上岗前考核通过率从71%升到89%,而且三季度开始的月度抽考没人再犯“灭火器拔销忘掉”这种低级错误。

五、一个未遂事件是怎么变成全厂教材的

今年8月,仓库门口,一辆叉车倒车时差点蹭到一个弯腰捡东西的装卸工。监控回放时我看了三遍:叉车倒车蜂鸣器其实坏了,而且那个拐角正好是盲区,没有凸面镜。人跟车最近距离不到半米,差一点就卷进后轮。

没伤人,按很多人的想法填个“未遂”就算了。但我在当天的安全碰头会上直接拍了桌子:“这次没出事是命大,下次呢?”当天下午我就定了三条硬规矩:
- 所有未遂事件必须按事故同等分析,24小时内出报告,明确直接原因、间接原因、系统缺陷。
- 全厂所有叉车加装倒车影像(之前只有蜂鸣器),月底前完成。
- 所有仓库拐角盲区加装凸面镜和地面反光条,而且要求以后每次库房改造前必须先做“行人-车辆动线模拟”。

说实话,这种规矩定下去,有人嫌我小题大做。但我回了他一句:“等出事了再装,那是棺材板不是摄像头。”那之后,整个车间的未遂事件报告数量翻了倍——不是事故多了,是大家愿意报了,因为知道报了不会被骂,反而会被当成反面教材来改进系统。

六、带着技术小组的那点手把手的事

我带了七个人,一半是毕业不到两年的。每周五下午雷打不动开“故障复盘会”,不用PPT,就一块白板。规则很简单:谁本周处理了设备异常,谁就上来画故障树,从现象一路反推到根本原因,中间哪个环节被人为跳过或标准缺失,用红笔圈出来。

举个例子,有个新人处理行车限位器失灵,连换了三个微动开关还是不行。我逼着他拿万用表去量整个回路,最后发现控制柜里一个中间继电器的线圈电压只有17V(额定24V),原因是端子排锈蚀导致压降。他搞定之后,我让他自己写一份《限位回路快速诊断卡》——测量点、正常值范围、常见故障代码,全厂传阅。

这种笨办法的效果在下半年很明显:团队自主发现并处理的异常工况从每月的3.2件涨到7.5件,平均响应时间从55分钟缩到33分钟。有人问我怎么教的?就一句话:在旁边看着,让他们犯错,但别让他们把设备搞炸。等你觉得他行了,就放手,但每周复盘会你得回来给我讲清楚你怎么判断的。

七、几根不得不提的刺

环保方面,废水处理站COD进口均值258mg/L,出口稳定在42mg/L以下,达标没问题。但今年换了三次药剂供应商,每次都要做两周的絮凝小试,浪费大量人力。让人深感无奈的是,不同厂家的聚丙烯酰胺分子量标称一样,实际效果天差地别。我准备明年建立一份《絮凝剂快速评估标准》,规定新供应商必须通过三天小试并且由第三方检测报告,不能再这么瞎试。

职业健康这块,对接触噪声、粉尘的127人做了两次体检,异常检出8人,全部调岗并追踪复检。其中一名老员工听力下降,我陪着他跑了三趟职业病诊断流程——第一次缺工作证明,第二次漏了历年听力图,第三次才收齐材料。程序繁琐到让人想骂街,但这恰恰是基层最真实的痛点:你光告诉工人去检查没用,你得手把手教他怎么填表、怎么复印、怎么找哪个窗口。后来我干脆做了一个《职业病诊断材料清单及填写示例》,发给所有需要的人。

承包商管理,清退了2支施工队,处罚了7次高处作业安全带低挂高用。有分包老板私下找我,说“差不多得了”。我当场怼回去:“你从两米掉下来,差不多的骨折你扛吗?”之后我规定所有外来人员进厂前必须先通过实操考试——不是看视频答题,是真正爬上去给你看怎么挂安全带、怎么选锚点。

八、还差什么,心里有数

短板也很清楚:
- 对工艺安全分析(HAZOP)还是不够深。前几次重大变更评审,我只能挑操作层面的毛病,对反应失控、连锁失效的预判能力不够。已经报了化工安全注册工程师的考试,逼自己啃完那几本厚书。
- 应急物资的双人交叉互检制度虽然已经执行,但八月份演习时还是发现一台空呼的低压报警没电了——说明我的审核频率还是太低。从下月起,月度审核里增加“随机抽检三台应急设备并现场试报警”。
- 跟生产进度的拉锯战,我有两次差点没顶住。一次为了赶订单,生产主任希望整改未完成先开机,我硬扛了三个小时,最后升级到厂长层面才叫停。下次我准备直接启动“安全一票否决”书面程序,填表签字留存,不给人脸面干扰的空间。

这一年,没有惊天动地的成绩,只有每次蹲在设备旁边拧螺丝、每次跟班组吵架据理力争、每次培训后盯着新人操作直到放心。EHS不是写在墙上的标语——是你每天进车间第一时间闻到的那丝异味,是巡检时下意识多看一眼的那个法兰,是发现异常敢喊停的那声“别动”。盯住这些,数据自然会好看;盯不住,再漂亮的PPT都是白纸。

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