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工作总结

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发布时间:2026-04-29

月工作总结【借鉴】。

入职头一周,我干得最多的事不是看图纸,是蹲在现场听设备声。一台用了快十年的挤出机,交接记录写“运行正常,偶有异响”。第三天下午巡检,那异响变了——从闷闷的齿轮啮合声变成高频带尖的“吱吱”声,周期大概每转一圈响两次。我叫上操作工老李,当场拆了联轴器护罩。百分表打上去,同轴度偏差0.35mm。标准是0.10mm以内。再查地脚螺栓,电机端靠外侧两颗手指能拧动。

问题找到了。但第一次处理我没做好。按常规重新找正、紧固、灌浆,完事。结果开机半小时,那声音又回来了。我当时有点冒火——明明是严格按照步骤做的。蹲下来再查,这次敲了敲基础灌浆层,声音发空。拿錾子一剔,表层水泥块直接脱落,底下已经空鼓了。根本原因是几年前的基础二次灌浆就存在气泡和收缩,加上长期微震,整个电机底座相当于搁在一块酥皮上。

这次处理彻底了:凿掉空鼓层,重新支模浇筑C35微膨胀灌浆料,养护三天,再找正紧固。之后我做了三件事。第一,把这类挤出机联轴器对中标准打印贴在机旁,偏差限值用红字标出。第二,拉着班组四个人做了二十分钟现场培训——怎么用百分表、怎么打径向和轴向跳动、基础空鼓怎么敲击判断。第三,改了点检表,把“检查振动”四个字换成“实测联轴器径向跳动/轴向偏移并记录数值,每月敲击基础一次”。

后两周,操作工主动报上来两起联轴器偏差,都在早期调掉了。老李跟我说:“以前看了‘检查振动’四个字不知道咋下手,现在拿表一打,超了就直接找你。”

月中出过另一档事。一段管线的支撑间距,我按GB规范布好了,觉得没问题。第二天安装班长老周直接拿着卷尺过来,也不客气:“你这间距理论对,但你看看旁边那台泵组。”我顺着他指的方向看——隔两米就是一台250kW的大功率泵,管线正好落在泵的基础附近。老周把卷尺往地上一扔:“这地方振动烈度我测过,差不多12mm/s,你那标准是按静态条件给的吧?”

我当场没吭声,但心里清楚被他点中了。拉上工艺工程师和振动的老师傅重新算。最终方案:支撑间距从原来的4.5米加密到3米,泵出口附近增加两组限位架,还把原本靠近泵的一个支架往外挪了0.8米。这件事之后,我在内部图纸会签流程里加了一条:所有涉及支撑、吊架的设计变更,必须由安装班长和振动分析人员双签字。流程文件就两行字,但管用。

故障排除方面,料位计频繁误报那个案例,我把过程拆细一点。电容式料位计,每半小时误触发一次,上料系统跟着停机。我先换新探头,故障依旧。然后查电缆,屏蔽层在接线盒里压得没问题。接着查接地——拿钳表一圈,接地线上有0.8A杂散电流。再查,仪表接地和动力接地在汇流排上短接了。这0.8A对于电容变化量在pF级别的信号来说,等于直接淹没了真实值。

断开共用接地,单独拉一根仪表接地线到总接地极,同时把信号电缆全程穿镀锌管屏蔽。前后折腾了大半天,但故障彻底消失。后来我给维护班写了个接地排查SOP,第一条就是“先确认仪表地和动力地是否独立”。

还有个小故障很典型。上料系统有一次间歇性停机,停机时间不固定,有时候两小时,有时候半天。PLC程序没问题,传感器都正常。最后查到一个中间继电器线圈上——触点氧化,接触电阻从正常的零点几欧姆跳大到几十欧姆,偶尔断开。这台继电器用了三年半,从来没换过。解决后我立了一个规矩:所有控制柜内继电器,每两年强制轮换一次,换下来的作为备用,并在柜门上贴了色标记录卡。

质量验收那块,上周压力试验出过一个蹊跷事。保压曲线前二十分钟很稳,后十分钟缓慢下降,每分钟大概掉0.02MPa。规范允许每小时掉0.05MPa以内——按这个标准其实勉强合格。但我坚持要查。焊缝、法兰、阀门、放空口,全查了一遍,肥皂水都喷了五瓶,没找到漏点。一个退休返聘的老师傅路过,看了一眼说:“试试试压泵出口那个截止阀。”我当时心里还不服——阀门是新的,怎么可能漏?结果一测,阀芯内漏,压力从高压侧往回泄了。这件事让我记住了:故障不一定在主路径上,附件和支路往往才是坑。

团队这块,我带两个年轻技术员,小张和小刘。每周每人交一份异常处理报告,要求写“现象-分析-措施-验证”四段。不要求字数,但必须写清楚当时怎么想的、走了什么弯路、最后怎么确定的根因。上周小张写电机轴承温度异常,他的分析卡在“油脂过多还是轴承磨损”上,写了三四行就交上来了。我把他叫到车间,拿听棒听了两端轴承的声音区别,又让他自己拆了排油阀看油脂颜色。他改了一版,这次写了十三行,其中有一句:“油脂发黑且有金属粉末,说明不是加多了,是轴承已经磨了。”这就对了。

下个月我盯三件事。第一,把振动监测的报警阈值再调一下,现在的设定太宽,小毛病容易被淹。第二,把老周的巡检记录从纸质改成电子版,不是搞形式,是方便把实测数据和历史曲线对比。第三,带小张把那台淘汰下来的旧离心泵拆了,把叶轮平衡、轴弯曲、密封环间隙这些参数手把手过一遍。就这样,不喊口号。

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