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工作总结

工作总结

发布时间:2026-05-19

〔深度〕2026年综合防治工作个人总结。

过去一年我盯的活就三块:设备别趴窝,工艺别超标,出了故障能快点抢回来。下面按任务挨个盘点,好的坏的都摊开说。

一、设备预防性维护那点事

年初定了12台关键设备的维护周期表,包括离心机、热交换器、加药泵组。一年下来按节点干了108次,非计划停机两次,比去年少了三次。

回头想,做得对的一件事是在3号离心机轴承座上搞了个“振动+温度”的土监测。用扎带把贴片温度探头绑在螺栓上,每半小时手动记一次数,同时每两周用便携测振仪打一次。5月有天下午三点我发现温度数据跳了一下——比平时高了4℃,但现场摸轴承座只是温乎。打脸的是,按润滑周期表还差三周才到换脂时间,我没太当回事。第二天同一时间又跳了,连续一周都是这样。拆开检查,润滑脂里混了微量工艺气体冷凝水,已经成乳白色,润滑膜失效。换脂后重新密封,又跟踪了五天,温度曲线平得像直线。这简直令人难以置信——要是光靠周期表,三周后设备可能已经拉瓦了。

教训也很实在:便携测振仪的探头角度不好固定,我和老张(班组里干了八年的老维修)试了用电工胶布在螺栓上画定位线,但不同人测出来的数据还是差5%以上。后来改成每次测完拍照留存探头角度,效果好了点,但还没形成标准卡。

二、脱氨塔超标:一个绕了一大圈的坑

3月份脱氨塔出水总氮连续超标,最高冲到58mg/L(限值40)。按手册我们挨个查:pH正常(7.8-8.2),温度(35℃)偏低但还在设计范围,回流比调了三次没用。折腾了五天,换了曝气盘、清洗了喷嘴,数据还是过山车。我当时真想骂人——每天加班到晚上十点,化验室的小姑娘都被我催得烦了。

第六天我实在没招了,坐在中控室翻DCS历史曲线,一条一条往前倒。发现在超标出现的前一天下午,前端调节池的搅拌器因为过载跳停了,现场操作工小刘复位后没记录也没上报。搅拌器停了整整两小时,导致池子里高浓度水团沉淀分层,恢复搅拌后这一团高浓度水正好在夜间低温时段进入脱氨塔,细菌活性本来就低,直接扛不住。

我手动把进水流量从20方/小时压到12方,蒸汽阀门开度从38%提到52%,每半小时测一次出水总氮。过了两小时,总氮降到28mg/L;八小时后回到12mg/L。那八小时蒸汽多烧了2.8吨,成本超了四百多块,但至少没造成环保处罚。

这件事后我编了《脱氨塔冲击负荷应急操作卡》,三步:降流量、提蒸汽、每半小时测pH。下半年用了三次,每次都在两小时内恢复。同时在中控室加了一块白板,每班必须写明设备启停和异常复位时间,小刘后来再也没忘过。

三、被一份过期标准坑了两个月

7月份新换一批耐腐蚀管道,到货我按GB/T 13663-2017抽检壁厚,发现比设计值薄0.2mm,但标准允许偏差0.3mm,我签了合格。安装完打压试漏,焊缝处连续冒沙眼,焊工老周骂骂咧咧说“这管子狗啃的”。我翻出厂家的质保书,执行标准竟然是GB/T 13663-2005——旧版只允许负偏差0.1mm。供应商按新版生产,但用旧版质保书糊弄。当场复检了所有到货管材,30%的管子壁厚超差。

退货、重新采购,工期耽误了五天,半夜从隔壁工地借了一批管材才没停产。这简直令人难以置信——采购合同里只写了“国标”,没写年号,被钻了空子。我给采购部发了邮件,要求以后所有技术附件必须注明标准年号,并且出厂复验报告要附带原始数据扫描件。仓库那边也改规矩:每批货的纸质质保书必须当天扫描上传到共享盘,文件名按“物料编码+到货日期”命名。

不足是我自己也没提前查标准变更。后来每季度初我都去标准信息网查一遍,今年4份换标里有一份关于法兰密封面粗糙度的,扭矩扳手和密封垫库存全错,紧急买了软金属垫片救场,多花了两千块。

四、一个凌晨三点亲手制造的低级错误

10月夜班,2号加药泵流量低。我过去一看,出口压力正常但转子流量计浮子卡底。判断是单向阀堵塞,拆开清洗。装回去试车,流量反而归零。再拆、再洗、再装——三遍了,还是零。凌晨三点,又困又急,我差点打电话叫厂家售后,脑子里想过是不是电机烧了、变频器坏了。 [教师资源网 722331.cOM]

蹲在地上用手机闪光灯往管道里照,看到单向阀的弹簧锥面朝向了出口侧。大爷的——弹簧大端应该朝阀座,我给装反了,介质顶不开阀芯。前两次拆装甚至换了密封圈、清洗了过滤器,就是没检查方向。

装正确后流量恢复,我在这台泵的检修箱上贴了一张A4纸,打印了装配方向示意图。后来给班组定规矩:夜间维修凡是拆有方向性的零件(单向阀、滤芯、密封圈斜面),必须先拍照再拆。班前会每天抽一个人问一个易错点,比如“弹簧大端朝哪”。

五、47次故障记录里翻出来的规律

全年记了47次故障处理日志,每一条包括:现象、报警代码、动作、耗时、备件。用Excel做了个透视表,发现“压力变送器零点漂移”出现了9次,占五分之一。查原因,现场震动导致膜片变形。解决方案是把所有装在振动大设备上的变送器,用毛细管引出0.5米再安装,底下垫橡胶减震垫。改完三个月没再犯。

这个办法成本为零,就是费了点工夫。但我一直想做个故障树分析,把多因子故障的关联关系画出来,今年实在没腾出手。

六、试过的一条弯路

有一次按振动数据判断轴承磨损,幅值超了预警线,拆开发现轴承完好,白拆了三个小时。后来请教了厂家,人家说要看频谱——高频分量才对应轴承故障,低频可能是动平衡问题。以后随身带了个小本子,记下不同频率段的经验值。

七、团队里那些鸡毛蒜皮

上半年有次脱氨塔抢修,我和运行班长老赵吵了一架——他非要按原流量运行,我坚持降负荷。后来拍桌子定下来按我的来,恢复后老赵主动给我递了根烟说“还是你狠”。现在每周随机抽两个控制回路,把偏离设定值的时段标出来,让当班人员自己解释,罚款不用了,效果反而好。

八、明年要干的几件糙活

第一,把设备状态监测从单点改成多点,至少每个轴承座都加上温度贴片。第二,把所有应急操作卡做成能贴在仪表盘侧面的卡片,字要大,步骤不超过五条。第三,把故障记录里的重复问题再筛一遍,先把压力变送器漂移彻底清零。

这些活没有一件是漂亮的,就是拧螺丝、查曲线、堵漏洞。但每次把一条数据拉回正常,把一台设备从趴窝边缘拽回来,那种踏实感比什么汇报材料都强。

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