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工作总结

工作总结

发布时间:2026-04-15

(优质)技术岗试用期工作总结。

从采购转到技术支持,头三个月主要啃一块硬骨头——老旧生产线的数据采集模块。这玩意儿平均每两天死机一次,产线一停,班长就打电话骂人。现在能把这事儿交出去,算是过了自己这关。

一、先把那个老死机的模块按住

原系统用Python轮询PLC,跑两天内存就涨到90%多,然后崩。我看了一下代码,线程锁写得跟 spaghetti 一样,释放逻辑乱套。改了两版:第一版只修了锁,跑了五天又崩;第二版直接把轮询拆成事件驱动,用共享内存代替原来的队列缓存。改完后连续跑了45天没重启,采集延迟从120ms压到15ms(这是满负荷产线用Wireshark抓的实测值,不是空载数据)。产线组长后来跟我说,你这玩意儿总算不添乱了。

二、焊接温度那档子事

车间一直抱怨焊点虚焊多,3%的不良率,返修台天天排队。我看温度记录曲线,波动±5℃,执行电机咔咔响。翻半年历史数据,发现PID参数里微分项设得太高——八成是当年谁拍脑袋填的。我按Ziegler-Nichols法重新整定,先调比例,再一点点加积分,微分直接砍掉一半。调完头三天盯着曲线,波动缩到±1.2℃。但新问题来了:升温慢,节拍从45秒拖到52秒。班长找我说这样完不成产量。我又回去微调比例增益,最后卡在48秒、波动±1.5℃的位置,两边都能接受。最近一个月虚焊率降到0.7%,返修台终于不用排队了。

三、假报警把夜班工人搞烦了

原来报警系统只要传感器数值超限就响,一晚上能叫几十次。夜班老张直接把报警器电源拔了,真出故障也没人知道。我看了报警记录,大部分是瞬时毛刺和正常波动。做了三层过滤:第一层,中值滤波把尖峰抹掉;第二层,持续超限5秒再报;第三层才是真故障。同时每条报警自动存下当时设备的20个关键参数快照。改完后夜班一晚真报警不超过3次。老张说,现在听到报警声知道是真有事,不会骂娘了。

四、半夜那次主轴过载

入职第二周,凌晨一点电话响。产线报“主轴过载”停机。我到现场看报警码,扭矩值正常,但电流比平时高了30%。先排除机械卡死,手动盘轴没问题。拆电柜,用万用表测变频器输出端U、V、W三相电压——V相只有正常值的20%。接触器触点烧了一个。从备件柜翻出同型号换上,二十分钟恢复。事后我做了一张《变频器缺相快速排查表》,把特征写明白:扭矩正常、电流偏高、手动盘轴顺畅,基本就是缺相。现在班组自己拿着表就能判断,不用半夜喊人。

五、验收传感器踩的坑

一批压力传感器到货,厂家证书全合格。我随手抽了三只用标准砝码复测,发现其中一只在30%量程处输出偏了2.8%。拆开看,膜片背面卡着一小块金属屑,加工残留的。跟质检商量,以后传感器验收加一道“三点复测”——零点、30%、80%各测一次。质检老李开始嫌麻烦,说增加了工作量。我说你想想上个月因为一只坏传感器导致整批产品报废,花了多少钱。最后写进进料检验规程,现在每次抽检多花15分钟,但再没出现过隐蔽坏件。

六、说说自己没做好的

对老设备的电气图纸还是不行。90年代的图纸,手绘复印件,线号糊得看不清。查一条电机控制回路,翻图纸翻了四十分钟。我已经重描了四张关键图纸,但还有十几张堆在那儿没动。下个月得逼自己每天下班描一张。 【WWW.zUOWen101.coM 高分作文网】

还有参数整定那事,调了五组才找到平衡点。其实应该用正交试验表,系统化地试,而不是凭感觉拧。回头补上这一课。

文档习惯也差。有些临时改的配置参数写在工位便签上,同事问我要,我翻半天。现在已经强制自己在内部wiki每条修改都记下来,附上改的原因和验证截图。

七、接下来三个月怎么干

第一优先级:给采集模块加自检功能。每天早晨自动跑一遍关键寄存器读写测试,发现异常直接发消息到我手机,不用等产线停机。

第二,把剩下的老图纸描完,按设备编号归档。同时把排查故障的经验整理成“如果A就检查B”的判断树,挂到MES系统的帮助页面。

第三,把PID整定那套方法写成内部作业指导书,下次再调参数,照着流程走就行,不用从头试。

三个月下来最深的体会:设备不会骗人,但数据会拐弯。把每个报警、每次死机背后的真实原因抠出来,比学十个新技术都顶用。接下来该干活了。

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