工作总结
发布时间:2026-04-03【优质】根据餐饮月工作总结和下月计划。
先说排烟那事儿。
上个月中旬,连着三天,前厅经理一见我就苦着脸:“又有人投诉包厢有油烟味,咱们后厨是不是该拆了重做?”我嘴上应付着“查查”,心里其实有点烦——滤网刚洗过,风机声音也正常,能有什么问题?
第四天晚上收档后,我拿风速计从总管道的近端开始测。近端6.2米/秒,设计值是6.0,没问题。中间段5.8,也凑合。测到末端——就是接三楼包厢那根支管——风速只有3.2。我反复测了三个点,最大3.4。这他妈就离谱了。设计院给的参数是末端不低于5.0,我们差了将近40%。
拆开末端检修口,手电往里一照,我差点没骂出来。管道内壁糊了一层黑乎乎的油垢,最厚的地方有两厘米,有些地方已经开始剥落,碎渣子堆在管道底部。干这行十一年,见过脏的,没见过这么脏的。
问题其实不复杂。之前清洗外包合同只写了“滤网、风机叶轮、集油盒”,管道内部从来不在范围内。而我们的月度自查清单上,末端风速检测那一栏,居然写的是“建议每月抽检”——“建议”两个字,就等于没人干。
当晚我带着老张和小周,从库房翻出那台买了三年没用过的管道清洗机器人,又架了高压蒸汽清洗机。那台机器人走起来卡顿,轮子打滑,老张蹲在管道口用手电照着,我拿着遥控器一点点往前推。蒸汽打在内壁上,油垢化成黑水顺着管道斜坡往下流,地上接油的桶换了三回。干到凌晨四点,小周从管道里爬出来,工服前襟全是黑点子,头发上粘着油渣,他抹了把脸跟我说:“师父,这活儿以后能不能定个周期干?别总等到半夜折腾。”
我当时嘴上说“行了去洗洗”,心里其实挺不是滋味。是我没把维保清单审清楚,害得兄弟们跟着遭罪。
第二天我重新修订了《厨房排烟系统维保作业指导书》。改动只有两条:第一,末端风速检测从“建议项”改成“强制项”,每月第三周周五,用风速计测全管道至少5个测点,末端风速不得低于4.8米/秒(设计值的80%,我给自己留了点余量)。第二,管道内部清洗从“每年一次”改成“每季度一次”,我们自己干,不再外包。不是不信外包,是清洗质量得自己验收才踏实。清洗完当天,我让老张拿内窥镜全程录像,每段管道至少拍30秒,视频存档备查。
那根末端管道清洗后的风速恢复到了5.6米/秒。虽然离设计值6.0还差一点,但至少不会再倒灌。我让老张专门负责末端检测,以后每月他签字确认,漏测一次扣他当月绩效5%。规矩得立,不然下次还得半夜钻管道。
再说说那三个新人的事。
上个月初,小李处理一台制冰机不制冰。他捣鼓了半小时,跑来跟我说启动器坏了,要申请备件。我让他先把排查过程写给我看。他写的是:“压缩机不启动,测了启动器不通,判断启动器损坏。”
我当时把维修单拍在桌上:“你测电源电压了吗?测温控器了吗?测过载保护器了吗?”他愣在那儿,一个字都答不上来。
那天下午我没让他继续修,把三个新人都叫到操作间。那台制冰机其实我头天晚上就动了手脚——故意把过载保护器的接线端子拧松了半圈,又给冷凝风机电容并了一个衰减的旧电容。这两个故障点,任何一个都会让压缩机不启动。小李跳过所有前置排查,直接奔着启动器去,典型的不看路就开车。
我让他们三个站成一排,从头讲了一遍厨房制冷设备的故障排查逻辑。原则就三条:一查电(电压、线路通断),二查控(温控器、保护器状态),三查机(压缩机及附件)。顺序不能乱,少一步都不行。每测一个点,必须把数值记在维修单上,不能光写“正常”或者“不正常”,要写“实测电压218V,正常范围220±10%”这种。
之后我专门组织了一次实操考核。我在一台完好的制冰机上设了三个故障:温控器感温探头拔松、冷凝风机电容衰减30%、过载保护器接触不良。每人限时40分钟,按流程排查并写出故障点。结果三个新人里,只有一个完整走完了流程。小李和另一个新人小赵,都是测了电源电压正常后,直接跳过温控器,去拧压缩机接线盒。这让人很无奈——嘴上说懂了,一动手还是老习惯。
我跟他们定了个死规矩:以后所有故障维修,必须填写《故障排查记录表》,表里列了六项必测数据——电源电压、压缩机电流、蒸发器进出口温差、冷凝器环境温度、化霜周期时间、过载保护器通断状态。没有这些数据,就算修好了机器,我也不签字验收。周五下午抽一小时做案例复盘,每个人轮流讲自己本周处理的一个故障,重点说排查思路和踩过的坑,不许照着维修单念。
效果来得比我想的快。上个月最后一周,小李处理一台四门冷柜温度波动大的问题。他这次老老实实拿了万用表和测温枪,从电源测起,一路测到蒸发器进出口温差。测到化霜探头的时候,他发现探头位置偏离了原始安装点大约3厘米——这导致化霜结束时机总是晚七八分钟,冷柜温度从-2℃一路飙到+5℃再慢慢降回来。这个问题如果按他以前的习惯,估计又要去换压缩机或者充制冷剂。他拿着记录表来找我签字的时候,说了句:“师父,按流程走,确实少走弯路。” DM566.COm
我点点头,没多说什么。但那天晚上我在工作日志里记了一笔:小李,进步明显。下周让他独立带一个新人练手。
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说个没处理好的事儿,也算给自己提个醒。
端午节前那几天,备货量翻倍,后厨所有设备满负荷。一台用了三年的万能蒸烤箱突然报温度传感器故障。我判断是传感器老化,让新人小赵去换一个新的。小赵换了之后,机器还是报错。我又让他检查线路,他说线路没问题。折腾了两个小时,最后我亲自拆开控制板一看——不是传感器的事,是控制板上的一个贴片电阻虚焊,高温高湿环境下接触不良。我判断失误,让小赵白干了半天。
那天收工后我跟三个新人说:“今天我判断错了,耽误大家时间。以后我说的话,你们也要自己验证一遍,别把我当神仙。”小赵后来私下跟我说,这句话他记住了。我觉得比教会他怎么换电阻更有用。
下个月的计划,三条。
第一,排烟系统末端检测盯死执行。第三周周五我亲自抽检两个点位,跟老张的数据对比,偏差超过5%就要重新培训检测方法。
第二,把油炸炉和蒸烤箱的温控系统纳入“关键参数台账”。每周一开机后记录一次实际温度与设定值的偏差,连续三次偏差超过3℃就要安排校准。表格我已经画好了,设备名称、设定温度、周一实测、周三实测、周五实测、偏差超3℃次数、处理动作,七列。贴在操作间白板上,谁当班谁填。
第三,团队技术培训。下个月组织一次“厨房设备常见故障的快速诊断”内部培训,重点讲怎么通过声音、振动、排气温度这些非仪器指标初步判断故障类型。培训完全员考核,不合格的周末补课。我自己也参加——我发现自己有时候也会犯经验主义的错,比如上次蒸烤箱那个事儿。
不求别的,下个月少出几次凌晨的抢修电话就行。
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