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工作总结

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发布时间:2026-04-26

综采队机电工作总结〔整理〕。

翻了一下今年的维修记录本,从一月到十二月,一共处理机电故障47起,其中影响生产超过半小时的有12起。采煤机趴窝3次,刮板机断链1次,变频器报警5次,其余是各种小毛病。跟去年比,故障总数降了大概两成,影响生产的时长从月均14个小时压到了7.5个小时。数据摆在这,但说实话,有些指标好看是因为今年三季度末换了一台新乳化液泵,老泵去年光修理就耽误了40个小时。这个账我得认。

先说最窝火的一次。四月十八号中班,采煤机右摇臂不能升,只能降。跟班电工小刘折腾了俩小时,换了一块电磁阀先导板,没用;又换了一个遥控接收器,还是没用。最后给我打电话,我到现场一看,问题其实很简单——液压锁的反馈销子松了,导致PLC一直认为摇臂在最高位,逻辑互锁了。紧了一下销子,三分钟的事。但前面耽误的两小时里,煤机一动不动,队长脸都绿了。

这件事让我反思了好几天。毛病不在技术,在排查思路上。我当天晚上把电液控系统常见的故障树重新画了一遍,打印出来贴在值班室墙上。核心就一句话:先判断是电的问题还是液的问题,别一上来就换件。摇臂不升,先测电磁阀线圈电压,有电看液,没电查线路。从那次以后,我要求所有电工处理类似故障时,必须先口头说一遍排查逻辑再动手。三季度又遇到一次变频器报“欠压”,这次小刘按照思路先测了直流母线电压,发现正常,反过来查了进线接触器的辅助触点——氧化了,接触电阻大,系统误报。十分钟搞定。这叫长记性。

再讲讲一个反复踩坑、最终逼着我做“产品迭代”的事。支架控制器报“通讯故障”这个问题,从前年就有了,一直没根治。厂家说是干扰,让换电缆、加磁环,我们都试过,好一阵坏一阵。今年二月份,一晚上报了八次,支架工老周直接骂娘:“你们电工到底能不能弄好?我拉个架来回跑三趟都拉不动!”我当场没吭声,回去翻了过去一年的故障记录,按支架号、时间段、故障代码做了个表。发现一个规律:65号到92号支架,故障率是平均值的四倍,而且集中在移架动作频繁的时段。

我把这段电缆槽打开,里面乱得像蜘蛛网——动力电缆、通讯线、液管绞在一起,有的地方还被液管磨破了皮。查了出厂图纸,通讯电缆本应有单独的线槽,实际安装时被省掉了。怎么治?我的第一版方案是重新布线,但矿上批不了那么长的停工时间。第二版用了屏蔽波纹管穿线,间隔150mm吊挂。用了两周,故障率降了一半,但还有零星的。第三版我琢磨,既然干扰源主要是移架时的液压冲击和电机启停,能不能在控制器端加一个信号隔离器?跟厂家技术员吵了两个晚上,最后同意让我试一台。在81号支架上装了一个DC-DC隔离模块,效果立竿见影——那台支架再也没报过通讯故障。后来我跟队里申请买了20个隔离模块,装在了故障高发区。这个事给我的启发是:有些问题不是解决不了,是我们没把自己当用户去复盘。用户(支架工)的反馈“移架动作不流畅”其实已经指向了问题,只是我们一直没把“通讯故障”和“操作卡顿”这两件事关联起来做根因分析。

带徒弟这件事,今年带了个新来的大专生,小张。头一个月他跟着我检修,干活挺勤快,但就是不看图纸。有一次让他换一台馈电开关的合闸线圈,他从库房领了一个,装上以后合不上。我过去一看,线圈额定电压127V,系统实际用的是36V,他压根没核对。我没骂他,第二天把全队所有开关的电压等级、线圈型号、整定值表让他重新抄了一遍,对着实物一个一个对。现在他升到检修班副班长,上个月自己处理了一起真空接触器粘连的故障,判断准确,没捅娄子。

电缆接头这个事,我再三强调还是出过问题。五月份,皮带机高压电缆中间头爆了,挖出来一看,半导电层剥切长度差了10mm,应力锥没压紧。干活的是老赵,干了十五年,手艺没问题,问题出在他那天赶着下班,最后一道包扎马虎了。我定了个规矩:以后凡做高压接头,两个人配合,一个人做一个人手机录像,每个步骤拍照片发群里。老赵头两天还嘀咕,说“我这老脸还要不要了”,我说“赵师傅,你不拍也行,下次再出事你扣三个月安全奖”。现在他比谁都积极,拍完还自己看一遍有没有漏步骤。另外,我让材料员给每个接线盒配了一个扭矩扳手,螺丝拧多少牛米按标定了,不许凭手感。

备件库里有个事也得提。以前找一台采煤机遥控器的电池,翻箱倒柜半小时。我花了一天时间把所有备件按设备部位重新编码,货架上贴了标签,比如“1-03”代表采煤机电气部分备用模块。另外做了个“缺料预警表”,比如滑靴螺栓低于20套就自动补——因为去年有一次缺了这个螺栓,临时从别的队借,耽搁了4小时,这个亏吃一次就够了。现在检修班每天下班前花五分钟补充缺料清单,雷打不动。

说点不满意的。采煤机左摇臂升降有时“点头”——升的时候抖一下,降的时候突然掉一小段。我判断是液压锁内泄或者平衡阀弹簧疲劳,但现场没法拆解验证,只能带病运行。这个事我写在明年大修的工单里,到时候上试验台打压力曲线。还有,电工班整体对变频器一知半解,出了故障就知道复位,看不懂参数里面的故障履历和电流波形。我计划明年一季度每个周二下午抽两个小时,不搞PPT,直接用现场一台闲置的变频柜,接上电机,模拟各种故障,带着大家看参数变化。这个主意还是跟厂家售后学的,他说“你们电工连故障码都不敢查,活该被厂家宰”。

现在回头看这一年,我最满意的一点不是修了多少设备,而是带着大家把“反馈-分析-改进”这条路走通了。支架工说“这按钮按着不灵”,我们不再只是换个按钮,而是去查是不是通讯协议的问题。检修工说“这轴承温度怎么老是高”,我们不再只是加点油,而是去查是不是冷却水路堵了。说白了,机电管理不是什么高大上的事,就是把每一次用户的吐槽当真,然后顺着线索一步步倒推,直到找到那个该死的原因。这个过程可能很烦,但只有烦透了,后面才能不烦。

最后说一句可能不那么好听的话:我们井下电工,别把自己当成只会拧螺丝、换灯泡的人。设备越来越智能,故障越来越隐蔽,我们得学会像设计师一样思考,像用户一样体验,才能让设备少出幺蛾子。明年目标不高——把月均故障影响时间再压到5小时以内,把变频器那个短板补上,顺便带出两个能独立处理复杂故障的徒弟。干就完了。

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