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工作总结

工作总结

发布时间:2026-04-25

2026年比亚迪焊工试用期工作总结。

三个月,137道焊缝,UT探伤一次合格131道,合格率95.6%。剩下6道返修了5道,最后只有1道彻底废了——那根B柱加强板切下来的时候,我站在废料筐旁边抽了根烟,说实话,心疼。不是心疼料,是觉得自己手底下那道弧光没争气。

刚来的头两周,我把自己当新手。跟着师傅看,他焊的时候我在旁边盯着熔池颜色变化,暗地里记他手把的摆动频率。第一次独立干活是镀锌板搭接,2.0mm的料,我按常规参数设了160A、20V,起弧就穿了个洞。当时的反应不是慌,是懊恼——这活儿我看过不下二十遍,怎么就烧穿了?后来把电流压到130A,电压调到18.5V,焊丝伸出长度从15mm缩到12mm,还有一步很多人不提:保护气流量从15L/min拧到了20L/min。镀锌层受热产生锌蒸气,气小了吹不散,熔池就会炸。调完之后试焊三道,背面成形像模像样。这事让我长了个记性:参数不能靠背,得理解材料脾气。

我有个习惯,从第一天就开始记工单。焊机型号、母材牌号、板厚、接头形式、电流电压、送丝速度、环境温度、探伤结果,每天下班前花十分钟录进Excel。同事老张笑我:“你这是焊工还是会计?”我不吭声,继续录。干到第三周拉透视表的时候,发现一个规律:环境温度低于12℃焊高强钢(B1500HS),根部未熔合的概率跳到18%以上。车间原本要求预热到75℃,但风大时局部降温快,你用测温枪一打,有时候只有六十几度。我跟工艺工程师反映这个数据,后来他们在低温时段加了硬规定——每焊两件测一次层间温度,低于70℃不干活。改完以后,同样条件未熔合率掉到3%以内。这活儿不是我一个人干的,但你要是没那个表格,谁也说不清楚问题出在哪。

再讲一个突发现场。晚班,机器人焊枪撞了夹具。报警灯一闪一闪,班长急得满头汗,还有四十多件任务没完。我过去看了一眼触摸屏上的报警代码,没急着动,先调出最近三天的焊缝跟踪数值。发现同一个位置的示教点偏移了0.7mm——不是机器人神经了,是夹具定位销磨出了台阶,工件装夹后歪了一点。跟班长商量,换定位销,重新标定两个基准面,然后跑了一遍空程干涉区。你猜用了多久?差不多半小时。之前我写总结说二十分钟,那是吹牛了,实际光拆夹具挡块就花了十分钟。但确实保住了当班生产,没让后工序断料。这事让我觉得,干焊工不只是端枪,你还得懂夹具、懂零点标定、懂怎么跟机器人对话。

说个丢人的。有一回赶产量,最后一根横梁,收弧的时候手抖了一下,弧坑没填满。第二天拍片出来,显示微裂纹,Ⅳ级缺陷。质检员老周把我叫过去,指着底片上的黑线说:“你看这儿,跟头发丝一样,但就是不合格。返修吧,注意热影响区。”那一整天我都没怎么说话。返修干了四十分钟,打磨、预热、补焊、再打磨,搞完以后那个部位的硬度肯定跟原来不一样了。现在我给自己定了个规矩——每天焊最后一件之前,必须先停下来深呼吸三秒,再接着收弧。听起来有点傻,但那三秒能让手稳下来。

劳动保护这事也得提一嘴。刚来的时候用的普通面罩,起弧瞬间眼前一片白,全凭感觉摸。后来换了一个自动变光面罩,暗度调到10号,反应时间1/25000秒,说实话,差别像白天和黑夜。你能看清熔池边缘,能看清铁水流淌方向,焊完一道眼睛也不酸了。还有焊烟净化器,我们车间配的是下吸式工作台,但有时候懒得挪风口,烟就往脸上飘。现在不管多麻烦,先把风口对准焊缝30公分以内。你懂的,肺是自己的。

这三个月也有让我心里暖的时候。有一回焊A柱内板,连续三道焊缝余高都偏大,我停下来自己返了一遍。第二天班前会上,班长没说别的,就一句:“小×昨天把自己干的返了,这个态度可以。”就这一句,比什么奖励都管用。团队就是这样,你认真,别人看得出来。

下一步我想把手里的参数表整理成一张对照卡,贴在工位看板上。不是什么大道理,就是把不同板厚、不同材料对应的电流范围、气体流量、焊丝伸出长度列清楚,让新来的兄弟少走我走过的弯路。另外公司最近上了几台带弧焊跟踪的机器人,我想跟着学调参和轨迹优化。毕竟数据能告诉你问题在哪,但解决问题还得靠枪和手。

干焊工这行,说白了就是跟自己较劲。弧光一起,铁水一淌,谁也别糊弄谁。接下来还在这条线上,枪稳住,眼放亮,该记录的照记不误,就这么干。

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